許多鐵礦選廠采用自磨+球磨工藝,自磨工藝雖然可以簡化破碎流程提供效率,但是其能力受礦石性質影響較大,特別是礦石硬度增加以后,會使自磨機產量下降(自磨機參數請點擊),那么就引發了一些列的生產問題,譬如說:生產控制難度增大、耗能高、選礦指標降低能。那么如何對自磨、球磨工藝進行改造呢?在礦石性質發生變化,如何使磨機產量沒有一個較大的波動呢?
解決方案:
1、采用高壓輥磨工藝替代自磨破碎工藝,提高破碎系統處理能力。用高壓輥磨方案比常規破碎方案至少節能28%,比半自磨方案至少技能15%。很多客戶普遍存在的疑問就是,輥磨機價格較高比較難以接受,前期投資可能較大,但是相對于長遠來說,該方案在后期的節能開支方面還是比較可觀的。
2、工藝流程的改造。采用閉路破碎+高壓輥磨閉路+球磨+階段分選流程,該工藝充分利用了高壓輥磨機單機處理能力大、作業率高,以及輥磨后物料磨礦能耗低的特性,大大降低球磨機磨礦成本。
改造后,生產鐵精粉的單位耗電量為17kwh/t,比改造前降低40%。我國鐵礦采選業清潔生產標準(HJ/T294-2006)的要求(單位電耗小于16kwh/t)。
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