粉煤灰球磨機提高粉磨效率要點
近年來粉煤灰球磨機在粉煤灰加工中應用廣泛,但是設備的加工產量及質量差強人意。為了實現粉煤灰球磨機加工粉煤灰的臺時產量技術質量,我們經過研究分析,找到生產中影響產量及質量的因素,提出合理的解決措施。
1、系統漏風嚴重
大修期間我們全面檢查,發現選粉機出口管道磨損,膨脹節破損,磨頭雙道鎖風閥損壞拆除。
措施:利用大修期問對選粉機出口管道進行焊補,更換管道膨脹節,恢復磨頭雙道鎖風閥,傘面解決煤磨系統漏風。同時盡量減少磨內的通風阻力,在不影響隔倉板強度的條件下,對隔倉板和磨尾出料篦板進行改造,中心部位要留有通風圓孔,同時改變篦孔的形狀,增加篦孔的數量,以增大通風面積,減少阻力。
2、入磨水分高,烘干能力差
經檢查發現磨機烘干倉內有近三分之一的揚料板變形及破損,原煤在烘干倉內分散效率差,造成烘干能力下降,影響物料流速。
措施:根據實際生產中的控制數據,入磨物料綜合水分控制在1.5%左右比較科學,若綜合水分增加1%,磨機產量會降低8%~10%,當水分大于5%時,磨機生產就無法進行。因此,應在粉煤灰球磨機前布置烘干設備,從嚴控制入磨物料的綜合水分,以達節能、高產的目的。另外要注意更換磨內揚料板18塊,改善烘干倉內揚料及烘干效果。
3、襯板磨損
經人磨檢查發現部分襯板磨損,對研磨體的提升高度減弱,使研磨體對物料沖擊與研磨效率下降,產量難以提高。
措施:更換磨損襯板36塊,提高研磨能力。
4、鋼球級配不合理
大修后的清倉倒球,按原設計配球方案進行配球。大修后煤磨臺時產量有所提高,但與目標差距還是較大。煤磨系統產量隨著排風機調整,臺時產量有所提高,煤粉細度、水分沒有出現太大異常。通過試驗,我廠提高了煤磨排風機的轉速,但煤粉細度出現跑粗現。
措施:由于粉磨條件的不斷變化,傳統的配球方法和填充率設計很難適應目前磨機節能高產的需要,必須根據實際的生產工藝、入磨物料的粒度、物料的易磨性、襯板及隔倉板的形式和安裝位置、磨機轉速及功率等,通過進行各倉位研磨體的動態試驗來計算確定。為此,我們將粉煤灰球磨機鋼球級配進行調整(見表)。
通過以上技術調整之后,粉煤灰球磨機粉磨效率大大提高,實現了對粉煤灰的效率高、高質量生產,確保了企業的經濟效益。